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  • 壓縮空氣解決方案

    該產品經過用戶現場幾年的使用,已滿足不了其試驗發展的需要,需對現場這臺機組進行升級改造。經用戶與制造廠調研、計算和測繪決定對該產品的部分結構進行改造。主要對壓力、流量進行調整,以提高氣動效率。至此在提高機組效率的同時,因轉數、壓力、流量的增高,原設計結構滿足不了現需改造后的氣動要求,極易產生對轉子激振的影響。同時還有對軸端密封結構的改造,以減少氣體的泄漏,提高機組殼內的壓力。針對此機組改造后所要求的參數制造廠對機組作了如下調整。

    1.平衡盤、隔板、密封結構改進

    為使改變后的機組內在增加氣體壓力的情況下,減小轉子受氣體壓力的增加而產生轉子激振,特對原設計相對應的平衡盤隔板、平衡盤密封、轉子及口圈密封結構等進行改進。

    (1)平衡盤、隔板、密封結構改進。平衡盤元件是轉子上的一個重要零件,為防止轉子激振,除對機組的平衡盤尺寸進行了調整外,還對平衡盤密封進行了改造。由原來的鋁質梳齒密封改為蜂窩密封(圖1)。

    圖1圖2

    其與轉子平衡盤配合密封間隙為0.45—0.65mm,轉子平衡盤配合密封直徑為 300.5mm。為使改造效果更加穩定特在平衡盤隔板密封配合處增加16個10mm反沖氣孔,在平衡盤蜂窩密封結構上也同時增加8個10mm 反沖氣孔,在安裝時也要注意反沖氣孔安裝方向,如圖2所示。

    (2)口圈密封結構改進。為防止轉子產生激振及氣流進入到葉輪進口處的周圍氣流穩定,特對機組各口圈密封進行改造,即;將原普通的拉別令密封在其進口端面處增加氣體導流齒,避免了在葉輪進口處產生渦流,提高了氣體的流動穩定性,防止氣流對轉子的激振(圖3)。

    圖3

    2.軸端密封的結構改進

    原機組軸端密封形式為鋁質梳齒密封,現改為碳環密封,其與轉子軸端配合密封間隙為0.10~0.12mm,轉子軸端密封直徑為 134mm。

    經過對密封結構形式的選型調整,致使該軸端密封的碳環密封間隙小于原梳齒密封的2.5倍,提高了密封效果好。由于該碳環密封具有使用壽命長、泄漏量不超過50m^3/h的特點,為保證減少泄漏量在整個碳環密封結構中選擇4組碳環組成。

    原軸端梳齒密封結構適用于壓力1MPa以下,氣體溫度達到120℃左右的氣體范圍;而現在要將機組內氣體壓力增加到2.5MPa以上,甚至氣體要達到5MPa,氣體溫度達到260℃左右的氣體范圍。同時對機組軸端原各加氣孔的功能進行了改造。


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